近日,建設(shè)安裝工程公司一分公司接到緊急任務(wù)——更換新發(fā)煤礦副井主軸裝置。作為煤礦生產(chǎn)“咽喉要道”,副井承擔(dān)著人員升降、物料運輸?shù)年P(guān)鍵職能。為此,一分公司迅速組建25人的技術(shù)攻堅團(tuán)隊,以“極限壓縮工期、全程嚴(yán)控質(zhì)量”為目標(biāo),歷經(jīng)19小時連續(xù)奮戰(zhàn),最終提前5小時圓滿完成更換任務(wù),用專業(yè)與速度為新發(fā)煤礦筑牢安全生產(chǎn)防線。
宋晞媛.mp4
“副井主軸裝置是提升系統(tǒng)的‘心臟’,一旦出現(xiàn)故障可能導(dǎo)致停井停產(chǎn),必須在最短時間內(nèi)完成更換?!苯拥饺蝿?wù)后,一分公司經(jīng)理王釗第一時間召開緊急動員會,成立以技術(shù)骨干為核心的攻堅專班,明確“24小時完工”的硬性目標(biāo)。可籌備階段團(tuán)隊面臨三大難題:一是舊主軸裝JKM2.8×4I,重達(dá)15.6噸,安裝空間狹窄,吊裝難度極大。二是新裝置需與原有提升機精準(zhǔn)匹配,安裝誤差必須嚴(yán)格把控。三是時間緊迫,必須同步完成舊裝置拆除、新裝置安裝調(diào)試等全流程作業(yè)。為攻克這些難題,主任工程師王增偉帶領(lǐng)團(tuán)隊連續(xù)5小時不停優(yōu)化安裝細(xì)節(jié)。

隨著新發(fā)煤礦副井提升機正式停機,更換工程全面啟動。25名技術(shù)人員分成拆除組、吊裝組、調(diào)試組三個小組,實行“無縫銜接”作業(yè)模式,機器轟鳴聲、指揮口令聲交織成攻堅“交響曲”。拆除組率先行動,面對舊主軸與軸承座間的銹蝕粘連問題,他們采用液壓頂推的方法,僅用4小時就完成舊裝置拆解及清運,比計劃提前0.5小時。4名技術(shù)人員精準(zhǔn)操作吊裝支架,將新主軸裝置緩緩吊起,通過激光定位儀實時校準(zhǔn)位置,最終以毫米級精度將主軸平穩(wěn)落入軸承座。調(diào)試組接手進(jìn)行關(guān)鍵的精度調(diào)試工作。王增偉蹲在主軸旁,手持百分表仔細(xì)測量徑向跳動量,“主軸徑向跳動必須控制在0.05毫米以內(nèi),這直接關(guān)系到提升機運行的穩(wěn)定性?!彼贿呌^察數(shù)據(jù),一邊指揮人員微調(diào)軸承座螺栓,每調(diào)整一次就測量一次。隨著提升機空載試運行成功,各項參數(shù)顯示正常——此時距離工程啟動僅過去19小時,比原定24小時工期提前5小時,現(xiàn)場響起熱烈的掌聲,25名技術(shù)人員雖滿臉疲憊,卻難掩成功的喜悅。
“24小時攻堅不是偶然,是團(tuán)隊多年技術(shù)積累和協(xié)作精神的體現(xiàn)?!蓖踽撜f。據(jù)了解,此次更換的新主軸裝置JKM-2.8×4Z使用壽命比舊裝置延長2倍,為新發(fā)煤礦提升系統(tǒng)安全運行提供長期保障。同時,安裝任務(wù)提前順利完成也彰顯了一分公司在煤礦機電安裝領(lǐng)域的過硬實力。
“建安公司團(tuán)隊展現(xiàn)出的專業(yè)素養(yǎng)和攻堅精神讓我們敬佩!”新發(fā)煤礦在工程驗收時表示,從方案制定到現(xiàn)場施工,一分公司始終以“安全第一、質(zhì)量優(yōu)先”為原則,提前完成的不僅是工期,更是一份讓雞礦公司放心的“安全答卷”。