近日,在城山煤礦選煤廠的生產(chǎn)線上,隨著新設(shè)備平穩(wěn)運轉(zhuǎn),一場歷時48小時的矸石振動篩更換攻堅戰(zhàn)圓滿收官。此次更換不僅解決了設(shè)備老化帶來的效率瓶頸問題,更通過技術(shù)升級為綠色生產(chǎn)注入強勁動力。
在篩分車間,已服役多年的舊矸石振動篩不僅影響車間環(huán)境,還影響工作效率,必須盡快更換,建安公司接到更換新型矸石振動篩工程后,交由三分公司承擔這項重任。
矸石振動篩是分離原煤與矸石的“核心樞紐”,是煤炭洗選加工的重要一環(huán),為將更換工程對生產(chǎn)的影響降至最低,三分公司經(jīng)理耿業(yè)強帶領(lǐng)技術(shù)人員提前籌備,制定了詳細的施工方案,將整個過程細化為四大階段,首先將舊設(shè)備拆除。早上7點,三分公司的15名施工人員迅速進入“戰(zhàn)斗狀態(tài)”。拆卸工作遠比想象中艱難,要先在振動篩前方拆除一個3米×5米的安裝口,安裝口上方需安裝HW200×200×5米鋼梁一根,以防止安裝口上方墻體垮塌。隨后施工人員要在振動篩上方安設(shè)4臺5T電動起重機,用于振動篩及溜槽拆除及安裝使用,最后要用安設(shè)好的4臺5噸電動起重機將振動篩調(diào)離底座,放在空曠地點。經(jīng)過一番奮戰(zhàn),舊篩箱終于被安全拆解,運出車間。

然后施工人員便開始進行基礎(chǔ)改造與校準,在拆除舊設(shè)備后,施工人員立即對混凝土基座進行全面“體檢”。通過激光水平儀檢測發(fā)現(xiàn),基座表面存在3處高低差超標的區(qū)域。為確保新設(shè)備安裝精度,施工人員先用電動銑刨機對不平處進行打磨,再采用高強度灌漿料進行修補?!拔覀兠繚仓暌惶?,都要用水平儀實時監(jiān)測,誤差必須控制在1毫米以內(nèi)?!比止局魅喂こ處熗踉讫堈f道。一切處理完畢便開始新設(shè)備安裝,新矸石振動篩重達12.07噸,安裝過程容不得半點馬虎和差錯。由于安裝空間有限,有些施工步驟吊車無法直接作業(yè),建安公司的施工人員采用“軌道平移+倒鏈牽引”的方式,將篩箱、激振器等部件依次精準就位。安裝篩網(wǎng)時,施工人員將彈簧逐一調(diào)試,確保每根彈簧的預(yù)緊力一致?!皬椈深A(yù)緊力稍有偏差,就會導致篩面振動不均,影響篩分效果?!惫I(yè)強拿著專用測力儀,對每根彈簧進行反復(fù)校準。
最后一步便是調(diào)試與試運行,一切設(shè)備安裝完成后,進入最關(guān)鍵的調(diào)試階段。技術(shù)人員對電機轉(zhuǎn)向、振動頻率等基礎(chǔ)參數(shù)進行檢測,隨后通過“空載—輕載—滿載”逐步加載的方式進行試運行。當試運行至滿載狀態(tài)時,監(jiān)測系統(tǒng)突然報警“篩面出現(xiàn)局部異常振動?!卑惭b團隊立即停機排查,最終發(fā)現(xiàn)是篩網(wǎng)松緊度不均導致。經(jīng)過施工人員2小時的精細調(diào)整,新設(shè)備終于實現(xiàn)平穩(wěn)高效運行。
投用后的新款矸石振動篩篩分效率更高,具備低噪防塵等特點,能有效提升資源利用率,降低環(huán)境污染,提升生產(chǎn)效率,還能降低員工的勞動強度。此次更換工程的圓滿完成,標志著建安公司在大型設(shè)備安裝中的專業(yè)實力又邁出了更加堅實的一步。