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“智造”升級解難題 革新賦能提質(zhì)效——永益公司機加一分廠小改小革見聞

2025-06-27 0

近日,記者來到永益公司機加一分廠,伴著機器的轟鳴聲,員工們正在嫻熟地操作著各種設(shè)備,看似普通的加工制造,其實員工們正在使用特殊的“法寶”——這個廠技術(shù)團隊自主研制的胎具和改進(jìn)的工藝,不僅提升了生產(chǎn)效率,更讓產(chǎn)品質(zhì)量邁上新臺階。




在機加一分廠主任工程師王友才的帶領(lǐng)下,記者首先一睹了他們的第一項小改小革——刮板輸送機鏈輪加工胎具的風(fēng)采,這個胎具的“誕生”,實現(xiàn)了鏈輪加工從“分體”到“一體”的飛躍。過去,刮板輸送機鏈輪的加工采用分體加工方式,齒形和鏈窩分開加工,工序繁瑣且效率不高。加工一個鏈輪,需要經(jīng)過初期粗銑形、精期銑形以及加工鏈窩等多道工序,整個流程下來,至少需要4天時間。不僅如此,由于使用普通機床,加工的精度難以保證,齒形、鏈窩的誤差較大,影響產(chǎn)品質(zhì)量。王友才將目光聚焦于數(shù)控臥式鏜銑床,想利用這個高級設(shè)備,實現(xiàn)一次加工。經(jīng)過反復(fù)試驗,王友才及團隊成功設(shè)計出專用加工胎具。這套看似簡單的裝置實則暗藏巧思:通過特殊的裝卡結(jié)構(gòu)將兩個分組鏈輪固定在一起,配合分度器實現(xiàn)精準(zhǔn)角度控制,再借助數(shù)控編程實現(xiàn)齒形與鏈窩的一體化加工?!熬拖窠o機床裝上了‘智慧大腦’,過去需要多臺設(shè)備、多名工人協(xié)作完成的工作,現(xiàn)在一臺機器就能搞定,生產(chǎn)效率提升200%?!蓖跤巡沤榻B道。

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“首件必檢”是機加一分廠嚴(yán)格執(zhí)行的一項制度。正是這種嚴(yán)格的制度,讓王友才敏銳捕捉到生產(chǎn)中的痛點,為技術(shù)改造提供方向,ZY8000/22/48掩護(hù)式液壓支架導(dǎo)桿加工迎來變革。在“首件必檢”中,王友才發(fā)現(xiàn)加工導(dǎo)桿時效率不高,而且還有誤差。如何提高工作效率,還能保證精度?他帶領(lǐng)技術(shù)組人員又一次投入了“改造”中。他們反復(fù)試驗,針對孔距控制等關(guān)鍵問題進(jìn)行深入研究。經(jīng)過一天的設(shè)計,他畫出了詳細(xì)的圖紙,按照圖紙進(jìn)行加工,最終制成了專用的鉆孔胎具。這個胎具的設(shè)計十分巧妙,鉆孔內(nèi)的胎套經(jīng)過整體淬火后鑲?cè)氲教ゾ呃?,不僅硬度高、耐磨性強,而且當(dāng)鉆套磨損時,還可以隨時更換。使用新胎具后,加工效率得到了極大提升。以前30分鐘才能鉆兩孔,現(xiàn)在10分鐘就能完成同樣的工作量,效率提高了2倍。更重要的是,它保證了孔距的精準(zhǔn)位置,產(chǎn)品質(zhì)量得到了有效保障??粗と藗兪炀毜貙?dǎo)桿放入胎套,無需再進(jìn)行繁瑣的劃線操作,輕松完成鉆孔工作,感受到了技術(shù)革新帶來的便利。

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這些看似微小的改進(jìn),凝聚了員工們的智慧和團隊的協(xié)作精神。從數(shù)控編程的應(yīng)用到專用胎具的設(shè)計,每一項革新都讓生產(chǎn)更高效、質(zhì)量更可靠。王友才說:“小改小革不是‘花架子’,而是實打?qū)嵉亟鉀Q問題。只要肯動腦筋,老設(shè)備也能煥發(fā)新活力?!?/p>

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